JMeka
https://ejournal.pei.ac.id/index.php/JM
<p><strong>Journal title : Jurnal Rekayasa Mekatronika<br />Frequency : </strong>1 issue per year (February or September)<strong><br />Online ISSN : -</strong><strong><br />Publisher : Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika</strong></p> <p>Jurnal Rekayasa Mekatronika adalah sebuah publikasi ilmiah yang berfokus pada kajian multidisiplin di bidang mekatronika, yang merupakan gabungan dari ilmu teknik mesin, elektronika, dan sistem kontrol. Jurnal ini bertujuan untuk menjadi wadah bagi para peneliti, akademisi, dan praktisi di seluruh dunia untuk berbagi hasil penelitian, inovasi, serta perkembangan terbaru di bidang yang semakin relevan dalam era otomasi dan teknologi digital.</p> <p>Dalam setiap edisi, Jurnal Rekayasa Mekatronika mempublikasikan artikel-artikel yang meliputi berbagai topik seperti desain sistem mekatronika, pengembangan robotika, kontrol otomatis, kecerdasan buatan dalam sistem mekanis, serta aplikasi sensor dan aktuator. Semua artikel yang dimuat telah melalui proses peer-review yang ketat, menjamin kualitas dan relevansi penelitian yang disajikan.</p> <p>Jurnal ini tidak hanya bertujuan untuk memperluas wawasan para pembaca tentang teknologi mutakhir, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan solusi-solusi praktis untuk berbagai masalah di industri, mulai dari manufaktur, otomasi, hingga teknologi medis. Dengan kemajuan pesat di bidang teknologi, mekatronika menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan inovasi yang efisien, cerdas, dan ramah lingkungan.</p>Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronikaen-USJMekaSIMULASI PENGENDALIAN LEVEL AIR DALAM TANKI BERBASIS LABVIEW MENGGUNAKAN FACTORY IO
https://ejournal.pei.ac.id/index.php/JM/article/view/334
<p><em>Factory IO merupakan aplikasi simulasi 3D yang memberikan visualisai real plant seperti dalam dunia industri, kesulitan untuk melaksanakan simulasi pada real plant yang ada di industri menjadi landasan virtual plant Factory IO dipilih sebagai simulator, Factory IO memiliki virtual plant yang dapat digunakan untuk simulasi seperti plant tangki berisi air, Factory IO juga memiliki kemampuan untuk berintegrasi dengan software controller seperti LabVIEW, dengan menggunakan software LabVIEW memungkinkan perancangan sistem control yang selanjutnya controller diaplikasikan terhadap virtual plant Factory IO, pada penelitian ini virtual plant yang digunakan yakni plant berupa tangki berisi air, dengan </em>pengendalian<em> PID, kendalier PID dibuat dengan software LabVIEW dengan tujuan untuk melakukan pengendalikan level air dalam tangki, penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mendapatkan nilai parameter KP, TI dan TD yang sesuai untuk diterapkan pada virtual plant Factory IO. Dalam penelitian dilakukan simulasi pengendalian PID dengan metode trial and error. Berdasarkan hasil simulasi dengan </em>pengendalian<em> PID, dengan parameter kendali Kp = 475, Ti = 0.1, Td = 0.0001, terlihat bahwa respons sistem dapat mengikuti set point yang diberikan oleh controller.</em><em> </em></p>Zaenal Abubakar SiddikNanang Roni WibowoSigit Agung Purnomo
Copyright (c) 2026
2026-04-012026-04-0121111OPTIMASI KEANDALAN MESIN KNITTING PADA TAHAP PREPARASI DYEING MELALUI PENDEKATAN SIX SIGMA
https://ejournal.pei.ac.id/index.php/JM/article/view/336
<p>Efisiensi mesin <em>knitting</em> merupakan faktor krusial dalam keberhasilan proses preparasi <em>dyeing</em> di industri tekstil. Penelitian ini bertujuan untuk memitigasi tingginya frekuensi gangguan pada unit <em>Knitting</em> 13 yang menyebabkan <em>downtime</em> signifikan dan penurunan produktivitas. Metodologi yang digunakan adalah Six Sigma dengan pendekatan DMAIC (<em>Define, Measure, Analyze, Improve, Control</em>). Hasil identifikasi menunjukkan bahwa komponen <em>take-up roll</em> merupakan penyebab dominan kegagalan dengan kontribusi <em>downtime</em> sebesar 66,9. Intervensi perbaikan dilakukan melalui substitusi komponen <em>bushing</em> dengan <em>bearing</em> tipe R6Z yang memiliki durabilitas lebih tinggi dan efisiensi biaya yang lebih baik. Pasca-implementasi, mesin menunjukkan stabilitas operasional tanpa gangguan selama lebih dari dua bulan. Selain itu, performa mesin meningkat tajam yang direpresentasikan oleh kenaikan nilai <em>Overall Equipment Effectiveness</em> (OEE) dari 46,70 menjadi 91,62. Penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan <em>Six Sigma</em> efektif dalam mengoptimalkan kinerja aset produksi dan efisiensi manufaktur.</p>Salsabila Alfiati Faridz Emmanuel Agung NugrohoDeni Kurnia
Copyright (c) 2026 JMeka
2026-04-012026-04-01211223IMPLEMENTASI MODUL KOMUNIKASI MODBUS SLAVE RTU OVER RS- 485 BERBASIS MIKROKONTROLER PADA SISTEM KONTROL LEVEL AIR
https://ejournal.pei.ac.id/index.php/JM/article/view/337
<p>Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan sistem kontrol level air berbasis <em>Internet of Things (IoT)</em> menggunakan komunikasi <em>Modbus RTU</em> dengan Arduino Mega 2560 sebagai slave. Sistem ini dirancang untuk memantau dan mengendalikan level air dalam tangki secara real-time melalui integrasi dengan perangkat lunak <em>LabVIEW</em> dan <em>platform cloud ThingSpeak</em> pada perangkat <em>System Control Water Level</em> yang dibangun. Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen, meliputi perancangan mekanik, elektrikal, serta perangkat lunak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan pembacaan level air dan laju aliran secara stabil, serta dapat diakses dari jarak jauh melalui internet. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat mendukung konsep industri 4.0 dalam hal monitoring dan kontrol berbasis IoT.</p>Ariiq Dzakiy AbdulrahmanNanang Roni WibowoSlamet Riyadi
Copyright (c) 2026 JMeka
2026-04-012026-04-01212428PENGEMBANGAN MESIN CNC LASER DIODA TERINTEGRASI ROBOT SCARA MENGGUNAKAN APLIKASI PYTHON
https://ejournal.pei.ac.id/index.php/JM/article/view/338
<p>Penelitian ini membahas pengembangan mesin CNC laser dioda yang terintegrasi dengan robot SCARA menggunakan aplikasi berbasis Python untuk kebutuhan industri skala kecil dan menengah (UMKM). Tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan sistem otomatisasi yang efisien, akurat, dan hemat biaya dengan mengintegrasikan dua perangkat utama CNC laser dioda dan robot SCARA dalam satu kesatuan yang saling berkoordinasi. Proses integrasi dilakukan melalui modifikasi firmware grbl.h pada masing-masing mikrokontroler untuk membedakan alamat komunikasi serial. Aplikasi Python dirancang untuk mengendalikan kedua perangkat secara sinkron, memungkinkan pengiriman instruksi secara otomatis dan real-time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu melakukan identifikasi perangkat melalui port serial, mengirimkan perintah NC secara akurat, dan menjaga sinkronisasi gerakan antara CNC laser dan robot SCARA. Selain itu, pengujian performa menunjukkan bahwa sistem ini dapat beroperasi dengan waktu operasional melebihi 8 jam, serta dapat melanjutkan pekerjaan setelah gangguan atau penghentian darurat. Dengan menggunakan komponen yang tersedia secara luas dan biaya produksi yang terjangkau, sistem ini menawarkan solusi inovatif dan efisien bagi UMKM dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi.</p>Rima Nur BadriyahAfzeriDeni Kurnia
Copyright (c) 2026 JMeka
2026-04-012026-04-01212939